摘 要 :集成電路保護(hù)的抗干擾、零漂、電源、元器件質(zhì)量問題是造成集成保護(hù)誤動的主要因素,該文就嵩嶼電廠的廠用 6kV 電動機(jī)過熱保護(hù)多次誤動原因進(jìn)行分析并提出改進(jìn)措施。
引言集成電路型保護(hù)以其優(yōu)越的性能及調(diào)試維護(hù)方便而逐步取代晶體管型保護(hù)。但在現(xiàn)場實際運(yùn)行中 ,集成型靜態(tài)繼電器所暴露出來的不利因素不容忽視。我廠廠用 6kV系統(tǒng)電動機(jī)過熱保護(hù)采用南自廠生產(chǎn)的MPR 1型集成電路型保護(hù)裝置 ,自投產(chǎn)以來數(shù)次發(fā)生誤動。下面就電動機(jī)過熱保護(hù)誤動的原因作簡單分析并提出改進(jìn)措施。
1 過熱保護(hù)電原理構(gòu)成及分析
過熱保護(hù)單元原理方框圖可見圖 1?! ?/p>
該裝置將電動機(jī)A相及C相電流經(jīng)I/U變換后 ,再移相相加 ,得到電動機(jī)的正序電流 (I1 )和負(fù)序電流 (I2 ) ,再經(jīng)正、負(fù)序平方器平方后相加形成等效電流 (Ieq) ,與散熱回路門檻比較后按發(fā)熱時間常數(shù)τ1 進(jìn)行積分。當(dāng)電動機(jī)過熱時 ,Ieq超過散熱門檻值 ,積分回路就有輸出 ,積到一定值時觸發(fā)翻轉(zhuǎn) ,驅(qū)動輸出繼電器動作跳閘。
過熱等效電流Ieq的表達(dá)式如下 :
2 保護(hù)誤動原因分析
2 .1 平方器零漂
2 .1 .1 電源變化是零漂產(chǎn)生的直接原因MPR 1型過熱保護(hù)裝置電源采用的是無錫江南電子儀器廠生產(chǎn)的WK92 72開關(guān)電源 ,該電源的負(fù)電源在出廠調(diào)試中總是將正電源調(diào)成跟負(fù)電源相等 ,并在此基礎(chǔ)上調(diào)整平方器零漂以及整流、濾波電路環(huán)節(jié)中放大器的零漂。該電位器不僅不易調(diào)精確 ,易受振動影響 ,如開關(guān)操作時會變動 ,從而造成正電源變化 ,而且當(dāng)正電源升高時 ,平方器及放大器零漂向正方向變化 ,使等效發(fā)熱電流Ieq值升高 ,當(dāng)超過門檻值 ,即允許長期的發(fā)熱電流時 ,過熱保護(hù)感受到一個虛假的過負(fù)荷信號而誤動。
2 .1 .2 環(huán)境溫度變化是造成平方器零漂的直接和間接原因
直接原因是平方器的零漂隨環(huán)境溫度變化而變化 ,它有一個溫度系數(shù)指標(biāo) ,平方器集成塊采用的型號是ICL80 73,由于廠家采用的是民用級 (C檔) ,而非軍用級 (A檔 ) ,A檔的溫度系數(shù)為0 .2mV/°C ,因此平方器的零漂達(dá)不到要求。
間接原因是環(huán)境溫度變化造成電源輸出電壓的變化 ,電源電壓變化造成平方器零漂變化。保護(hù)裝置負(fù)電源由 791 2芯片提供 ,它有明顯的負(fù)溫度系數(shù) ,溫度升高時負(fù)電源電壓變低 ,造成正電源電壓高于負(fù)電源電壓 ,平方器產(chǎn)生正的零漂。
2 .1 .3 參數(shù)設(shè)計時對平方器的零漂估計不足原設(shè)計是電動機(jī)滿負(fù)荷時 ,I/U變換器輸出0 .6V交流電壓 ,經(jīng)過整流濾波回路輸出 0 .5 4V( 0 .6× 0 .9V)直流電壓 ,平方器的輸出輸入關(guān)系是 :UOUT =U2IN/1 0 ( 3)根據(jù)公式 ( 2 ) ,過負(fù)荷起點是 1 .0 5倍Is,此時平方器輸出為 ( 1 .0 5× 0 .5 4 ) 2 /1 0 =32mV ,所以過熱保護(hù)門檻為 32mV。根據(jù)等效電流的表達(dá)式I2eq=K1 I21 + 6I22 ,負(fù)序平方器的零漂放大 36倍 ,因此平方器的零漂特別是負(fù)序平方器的零漂會造成過熱保護(hù)誤動。電動機(jī)不運(yùn)行時 ,為了模擬散熱效果變差 ,過熱保護(hù)的 32mV門檻會自動下降到τ1 /τ2 倍 ,因此τ2 整定為 3τ1 ,則此時門檻只有1 0mV ,平方器的零漂很容易超過此值使過熱保護(hù)誤動。
2 .1 .4 振動引起的放大器零漂保護(hù)裝置中精密電位器未用漆封死 ,而保護(hù)裝置又安裝于高壓開關(guān)柜門上 ,開關(guān)合跳閘期間易受振動 ,而引起電位器位移 ,造成定值及放大器零漂偏移而引起誤動。
2 .2 電磁干擾也是過熱保護(hù)誤動的原因
由于從電動機(jī)的電流互感器到保護(hù)裝置的二次線未采用屏蔽電纜 ,開關(guān)柜內(nèi)電磁線圈通斷電產(chǎn)生的電磁干擾以及開關(guān)室內(nèi)調(diào)試和檢修時使用的對講機(jī)、手機(jī)等移動通訊設(shè)備對電流回路產(chǎn)生電磁干擾信號 ,該信號經(jīng)I/U變換、全波整流、雙T帶阻濾波等環(huán)節(jié)處理后 ,送到積分回路中引起積分。干擾消失后由于積分回路反向放電過程時間常數(shù)較大 ,使干擾得以累積 ,最終造成過熱保護(hù)誤動輸出。此外 ,電磁干擾易于使保護(hù)中電子元器件工作紊亂 ,直接引起保護(hù)誤動。
2 .3 負(fù)序電流發(fā)熱系數(shù)K2 取值偏高
K2 是用以改變負(fù)序電流在電動機(jī)發(fā)熱模型中的熱效應(yīng) ,本廠整定為 6。由于負(fù)序電流在轉(zhuǎn)子中的熱效應(yīng)比正序電流高得多 ,數(shù)值上等于在兩倍系統(tǒng)頻率下 ,轉(zhuǎn)子交流阻抗對直流阻抗之比 ,K2 取值過大會造成負(fù)序平方器零漂影響較大 ,引起過熱保護(hù)誤動。
2 .4 散熱時間常數(shù)τ2 原整定在 3τ1 偏高
造成電動機(jī)停轉(zhuǎn)時 ,門檻下降為 :32mV×τ1 /3τ1 =1 0mV。電機(jī)運(yùn)行時熱保護(hù)門檻也偏低 ,不足以抵消電動機(jī)正常運(yùn)行的發(fā)熱 ,該門檻是按數(shù)學(xué)模型計算出來的 ,模擬實際電動機(jī)允許發(fā)熱有一定差異。因此 ,有可能在電動機(jī)運(yùn)行過程中 ,其正常運(yùn)行電流發(fā)熱效應(yīng)就超過門檻 ,從而積分回路就開始緩慢積分 ,運(yùn)行時間長了 ,最終造成過熱保護(hù)輸出跳閘。
3 過熱保護(hù)誤動解決措施
( 1 )調(diào)整電源板上電位器 ,使正負(fù)電源相等 ,并用漆封住該電位器調(diào)節(jié)桿 ,以防偏移。保護(hù)回路中的電位器調(diào)試完畢后也要用漆封死。
( 2 )在廠用 6kV開關(guān)室內(nèi)增設(shè)空調(diào) ,維持室內(nèi)溫度 2 5°C左右。
( 3)正、負(fù)序平方器 (ICL80 1 3)更換為軍用級(A檔 )產(chǎn)品 ,并將平方器的零漂調(diào)為 - 3mV。
( 4 )電動機(jī)開關(guān)電流互感器到保護(hù)裝置二次線更換為屏蔽電纜 ,電纜屏蔽層在裝置機(jī)殼上接地。
( 5 )K2 改為 1 ,具體實施方法為去掉電路板上的 2R5電阻且切換片XH5留在整定位置不變 ,切換片XH6、XH7置于退出位置。
( 6)取τ2 =τ1 ,即間接地提高了過熱保護(hù)門檻。
( 7)廠用 6kV開關(guān)室內(nèi)嚴(yán)禁使用手機(jī)、對講機(jī)等通訊干擾源。
4 結(jié)束語
集成電路型電動機(jī)保護(hù)器的抗干擾、零漂、電源、元器件質(zhì)量等問題是造成保護(hù)誤動的主要潛在因素 ,因此保護(hù)裝置需要加強(qiáng)定期檢驗 ,改善其運(yùn)行環(huán)境 ,根據(jù)現(xiàn)場實際整定參數(shù) ,才能最大程度地防止保護(hù)誤動。
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